今年以來,濰坊公司通過大力開展技術改造革新,強化提升工藝技術管理,設備運行質量持續(xù)提高,公司生產管理基礎得到進一步夯實,4月-11月公司水泥綜合電耗連續(xù)8個月刷新公司歷史記錄,特別是11月份,面對原材料進貨緊張給生產組織造成的不利影響,公司全體員工充分發(fā)揚新山水精神,采取了系列扎實有效措施,充分發(fā)揮員工的主觀能動性,實現了水泥綜合電耗23.25kwh/t,再一次將公司的歷史最好記錄提到了新的高度。
加強工藝管理,不斷優(yōu)化工藝參數。一是強化用電管理,杜絕設備空運轉。對原材料上料系統進行DCS電流監(jiān)控。進廠熟料卸車上料按負荷嚴格考核上料效率,督促崗位工及時卸料及時。二是定期從4#6#8#磨的入磨、出磨、回粉、成品等重要工藝檢測點取樣,開展45微米篩余、80微米篩余、比表面積的試驗,以此為數據基礎,做好對選粉機選粉效率、循環(huán)負荷率的統計、分析,以提高發(fā)現問題和解決問題的及時性,確保選粉效率。三是優(yōu)化收塵器噴吹時間,對車間所屬所有收塵器的清灰噴吹時間進行調整,按實際需求進行縮短,減少無用做工,降低電耗。
認真分析數據,不斷優(yōu)操作。為了準確掌握每日設備數據變化,保證磨機工藝狀態(tài)良好,公司相關人員認真分析每日磨機系統臺時、質量、物料變化、磨機、輥壓機、空壓機設備電耗數據,從而準確掌握臺時和主機設備電耗變化的主要因素,隨時做好各臺水泥磨的工藝調整,具體問題,具體分析,快速處理。堅持每周召開工藝技術分析會,每旬召開總結會,通過分析和討論對比各班組的工作不足及優(yōu)勢,及時調整和改進操作方法。
強化技術改造,降低設備能耗。今年以來公司陸續(xù)開展相關設備技改13項,提高了設備系統運轉率,實現了設備的節(jié)能高效。其中根據前期實驗數據,科學調整了6#、8#磨磨機研磨體裝載量,根據實際運轉情況顯示磨機主電機負荷降低140kw,平均每噸水泥可降低0.85kwh/t的電耗;實施6#、8#磨放風收塵卸灰直接入成品斜槽改造,可提高臺時3t/h,電耗降低0.4kwh/t;實施4#磨高濃度收塵器風機進行變頻改造,通過改造風機的轉速為38hz,每小時節(jié)電90kwh。
優(yōu)化配料方案,強化內部溝通協調。一是積極開展了天寶新型助磨劑實驗使用工作,按千分之二的摻加量配料,臺時提高3噸/時,降低電耗0.6kwh。二是著重加強制成車間和質量控制室的溝通,及時的調整好各臺磨機和各水泥品種的物料配比,改善摻加混合材品種,持續(xù)優(yōu)化配料方案,如針對礦渣易磨性較差的特點,通過制成車間與質控室共同試驗、總結數據,取消了磨前礦渣配料,通過后摻礦粉完成水泥配料,臺時提高幅度較大。
合理組織生產,杜絕頻繁開停機現象。設備開機時做功最大,相應能耗最高,頻繁的開停機勢必會提高設備電耗。圍繞“物盡其用、能盡其效”的總體要求,公司調度監(jiān)控室、礦粉車間、粉磨車間、質量控制密切協調,采取物料集中輸送、集中粉磨的方法,保證設備滿負荷運轉,充分發(fā)揮設備的最大功效。